作者:紅星機器時間:2014-03-11更新時間:2018-10-20
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在安裝調試過程中出現主軸承出現燒瓦,還有隔倉板出現失效情況及給料器螺栓斷裂、進料口被砸裂等情況,就會嚴重影響磨機的正常生產。下文對球磨機在安裝調試期間的常見故障及改進措施作詳細分析。
1)主軸承的燒瓦
故障原因:磨機主軸承為球面瓦結構,調心不夠靈活;磨機主軸承安裝時刮研精度達不到要求,將引發(fā)主軸承摩擦磨損,造成燒瓦事故;壓板與瓦體接觸面是平面,調整范圍較小,限制了瓦體的自由擺動,易卡幫引起燒瓦事故;主軸承采用動靜壓潤滑方式,正常工作時只啟動低壓系統(tǒng),造成油膜厚度較小,降低了主軸承的使用壽命。
改進方法:主軸承采用新型的搖桿式結構可消除卡幫現象。并采用靜壓潤滑站,在這種潤滑狀態(tài)下中空軸和軸瓦之間的油膜厚度比較大,主軸承運行中摩擦更小,更安全。
2)隔倉板的問題
單層隔倉板采用I形,在礦漿通過隔倉板時,對隔倉板的沖擊較大,因此很快被礦漿和鋼球沖垮砸壞。
改進方法:采用雙層隔倉板結構。這種隔倉板為鋼結構架,內有揚料板,強制物料排進第二倉,從而減少礦漿對隔倉板的沖擊,鋼結構架的外面襯以箅板以保護架體。鋼結構架直接與筒體用螺栓聯(lián)接,增強了隔倉板的剛性和穩(wěn)定性。
3)給料器問題
磨機給料采用多頭聯(lián)合給料器。這種給料器自身的質量比較大,再加上物料,在進料口端僅靠螺栓固定,形成懸臂結構。在磨機工作過程中,隨著筒體的旋轉,聯(lián)合給料器會產生周期性的偏載,從而形成附加交變應力,使給料器和進料口的緊固螺栓的受力狀況更加惡劣,易使螺栓剪斷。加大螺栓直徑和增加螺栓數量也只是延長螺栓剪斷的時間,不能從根本上解決問題。
改進方法:磨機改用給料小車的給料方式。將料倉和給料彎;管固定于可移動小車上,物料通過給料彎管直接進入進料口,取消了螺栓聯(lián)接,消除了引起磨機偏載的因素,使磨機的受力情況有所好轉。
4)進料口砸裂問題
進料口被鋼球砸裂的原因主要是進料口突出端襯板之外,而且端襯板的提升條過高,將鋼球帶起來后,沿提升條滑落,直接沖擊進料口,從而將進料口砸裂。針對這一問題,可采用縮短進料口尺寸、降低端襯板提升條高度的辦法,使鋼球被拋落后直接沖擊物料,這樣一方面可以避免鋼球直接沖擊進料口,另一方面可以提高磨礦效率。
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