作者:紅星機(jī)器時(shí)間:2015-10-26更新時(shí)間:2015-10-26
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某鐵基廠爐塵鐵粉生產(chǎn)線采用的是典型的階段磨選工藝流程,兩個(gè)系列共用第一段球磨機(jī)。由于該磨選工藝流程對(duì)爐塵原料的適應(yīng)性較差,導(dǎo)致選別效率、回收率和生產(chǎn)能力均比較低。為了提高生產(chǎn)線生產(chǎn)能力,針對(duì)目前生產(chǎn)線磨選系統(tǒng)存在的問題,鐵基廠提出改進(jìn)措施。
1、球磨機(jī)排料整體粒度較細(xì),其中-38μm粒級(jí)的含量占40%以上,且金屬鐵的品位和分布率都較低,說(shuō)明該粒級(jí)中含無(wú)回收價(jià)值的細(xì)泥量高,大量的細(xì)泥既占用了選別設(shè)備的處理空間,使其處理能力降低,同時(shí)也影響了分選的精度,降低了產(chǎn)品質(zhì)量,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察,在正常情況下,當(dāng)原料的MFe含量在25~30%、鐵粉精礦MFe在93%以上時(shí),生產(chǎn)線MFe的總回收率也只有60%左右,產(chǎn)率約為17~20%,MeF主要損失在搖床粗選環(huán)節(jié),其損失量高達(dá)30%以上,如果原料中含泥量大時(shí),MFe的回收率就更低了。
2、一段球磨機(jī)對(duì)原料的摩剝作用還不充分,排料中-38μm粒級(jí)含量較給料僅提高10.88%,金屬鐵和氧化鐵及其其它雜質(zhì)還未充分分分離,連體較多,這也是影響一段搖床選別效率,MFe損失大和產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的主要原因。
1、通過(guò)添加旋流器,對(duì)一段球磨排料進(jìn)行脫泥富集,將球磨排料-38μm粒級(jí)中無(wú)回收價(jià)值的細(xì)泥預(yù)先脫除以提高搖床的選別效率和生產(chǎn)能力。在旋流器脫泥流程中,脫泥環(huán)節(jié)的MFe總損失量為5.34%,與原流程相比,在原料小時(shí)處理量增大1.02噸的前提下,鐵粉精礦的MFe品位及回收率都有不同程度的上升。
2、對(duì)一段球磨機(jī)的磨礦介質(zhì)進(jìn)行了優(yōu)化,將原采用的單一鋼球的磨礦介質(zhì)改用棒球、鋼球混裝后(棒球:鋼球=5:3),經(jīng)試驗(yàn),在一定給礦量的條件下可大幅降低球磨排料的粒度,排料中-38μm粒級(jí)的含量比單獨(dú)采用鋼球介質(zhì)上升9.03個(gè)百分點(diǎn),球磨機(jī)對(duì)鐵粉原料的磨剝作用進(jìn)一步加強(qiáng)。不但提高球磨機(jī)處理量而且使其排料在粒度組成上更適合搖床的有效選別。
鐵基廠通過(guò)旋流器對(duì)一段球磨排料進(jìn)行預(yù)先脫泥和優(yōu)化一段球磨機(jī)磨礦介質(zhì),在不降低總回收率和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,提高了現(xiàn)生產(chǎn)線生產(chǎn)能力,對(duì)現(xiàn)流程的改造和新建污泥鐵粉生產(chǎn)線都有參考價(jià)值。
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