首頁(yè) / 新聞中心 / 產(chǎn)品知識(shí) / 螺旋溜槽在鎢業(yè)細(xì)泥選礦中的應(yīng)用分析
作者:紅星機(jī)器時(shí)間:2016-04-19更新時(shí)間:2016-04-19
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鎢細(xì)泥回收是選礦的難點(diǎn),由于粒度太細(xì)難選別,鎢細(xì)泥回收率一直維持在較低水平,提高鎢細(xì)泥回收率對(duì)礦山經(jīng)濟(jì)效益重要作用。螺旋溜槽是細(xì)泥回收工藝的關(guān)鍵設(shè)備,其具有處理量大、回收率高和富集比較大等優(yōu)點(diǎn)。但由于細(xì)泥隔渣效果差、轉(zhuǎn)速過快造成地腳螺栓易斷、電磁閥難以控制等原因,以前在鎢業(yè)選礦廠應(yīng)用效果并不理想。經(jīng)過改造創(chuàng)新,新螺旋溜槽可以很好的應(yīng)用于細(xì)泥處理流程,并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
該鎢礦屬巖漿期后熱液裂隙充填石英脈型黑鎢礦床,主要金屬礦物有黑鎢礦、白鎢礦、輝鉬礦、輝鉍礦、自然鉍、黃鐵礦和磁黃鐵礦等。脈石礦物主要有石英、云母、長(zhǎng)石及電氣石等,圍巖是變質(zhì)砂巖和千枚巖。原礦中有用金屬主要為鎢,WO3含量為0.20%~0.29%,礦石密度2.7~2.8g/cm3,近幾年原生細(xì)泥對(duì)出窿原礦產(chǎn)率保持在8.2%~8.8%。
該鎢業(yè)細(xì)泥處理流程為重選—浮選—重選聯(lián)合選別。
細(xì)泥處理流程為原、次生細(xì)泥匯聚濃密機(jī),底流給入螺旋溜槽粗選,螺旋溜槽精選精礦和搖床精礦給入濃密斗。
濃密斗底流采用黃藥浮選硫化礦,浮選硫化礦后的尾礦用水玻璃和氟硅酸鈉、鋁作脈石礦物抑制劑和礦漿分散劑,鎢浮選活化劑用硝酸鉛,捕收劑用Tw-705、TA-3,浮選出黑白鎢混合精礦,混合精礦再入加溫浮選得白鎢精礦,加溫浮選尾礦用微細(xì)泥搖床回收黑鎢。
細(xì)泥處理流程中存在的主要問題:
1)原次生細(xì)泥礦量較大,礦漿濃度低,粒度細(xì),造成18m濃密機(jī)溢流跑鎢現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重。
2)原螺旋溜槽精選尾礦采用渣漿泵揚(yáng)送方式返回18m濃密機(jī),因?yàn)橹挥袉闻_(tái)渣漿泵(場(chǎng)地所限),出現(xiàn)問題時(shí)會(huì)影響到正常生產(chǎn)。
3)原次生細(xì)泥含泥高,螺旋溜槽處理能力較小,脫泥效果差,轉(zhuǎn)速高,振動(dòng)大,電磁閥易損壞,轉(zhuǎn)鼓用合金制作,更換時(shí)需要整個(gè)轉(zhuǎn)鼓更換,設(shè)備故障率較高,存在檢修和維護(hù)都較困難的問題。
針對(duì)上述問題,只有提高鎢細(xì)泥回收率才能提高全系統(tǒng)的總鎢回收率,應(yīng)用新技術(shù)新產(chǎn)品,提升選礦生產(chǎn)水平,因此一定要提高脫泥效果,增大設(shè)備處理能力,減少溢流損失。淘汰老的螺旋溜槽,改為新的螺旋溜槽;考慮到新螺旋溜槽處理能力更大,若用泵揚(yáng)送精選尾礦勢(shì)必增大電機(jī)功率,況且在老廠房搞改造場(chǎng)地有限,設(shè)計(jì)利用自然高差自流輸送方式將新螺旋溜槽精選尾礦自流到18m濃密機(jī)。
新螺旋溜槽是河南紅星機(jī)器廠家研制生產(chǎn)的,轉(zhuǎn)速低運(yùn)行平穩(wěn),給礦不易堵,轉(zhuǎn)鼓用陶瓷瓷片,耐磨且易更換局部磨損瓷片,具有回收微細(xì)金屬下限粒度低、工作性能穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高、分選指標(biāo)好等優(yōu)點(diǎn)。其主要技術(shù)參數(shù)為:轉(zhuǎn)鼓直徑1.6m、轉(zhuǎn)速105~280r/min、給礦粒度-74μm占90%、給礦濃度15%~40%、干礦處理量2.0~2.5t/h、沖洗水壓力0.4~0.6MPa、氣壓0.4~0.6MPa、每臺(tái)耗水量5~7m3/h、電機(jī)功率11kW。
新螺旋溜槽于2013年7月15日正式投入生產(chǎn)應(yīng)用,新老更替實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接,沒有影響到系統(tǒng)生產(chǎn)。為保持粗、精選兩個(gè)作業(yè)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,將一臺(tái)精選作業(yè)新螺旋溜槽設(shè)計(jì)成可以在生產(chǎn)調(diào)節(jié)(如礦量變化)或粗選螺旋溜槽設(shè)備出故障時(shí),更換成粗選作業(yè)使用。
從測(cè)定結(jié)果來(lái)看,螺旋溜槽粗選尾礦跟老螺旋溜槽差不多,精選精礦富集比更高,是老螺旋溜槽精選精礦的2~3倍(老的只有0.6左右),精選工段細(xì)泥黑白鎢浮選的開車時(shí)間大大縮短,每班比原來(lái)的開車時(shí)間縮短2~3h,提高了生產(chǎn)效率。
經(jīng)過研究,螺旋溜槽的尾礦品位比老螺旋溜槽略低,細(xì)泥回收率大幅度提高。螺旋溜槽投入生產(chǎn)后,螺旋溜槽搖床尾礦、混合浮選尾礦及加溫?fù)u床尾礦這三大主要尾礦均比改造前更低,只有硫化礦尾礦略高,這跟新螺旋溜槽精選精礦富集比更高及相應(yīng)的操作要求更高有關(guān),以后能逐步消除這一影響因素。
對(duì)于原礦品位低、嵌布粒度微細(xì)、含泥多的礦石,脫泥是一種行之有效的非常重要的處理方法。通過脫除有害礦泥,減少入浮礦量,提高入浮品位,為浮選作業(yè)打下良好基礎(chǔ)。由于浮選的作業(yè)成本較高,進(jìn)入浮選的礦量越少,全流程的生產(chǎn)成本越低。因此螺旋溜槽為全流程取得良好的選礦指標(biāo)和保持較低的生產(chǎn)成本起到了關(guān)鍵的作用。
1、老螺旋溜槽采用電機(jī)功率22kW/臺(tái)的渣漿泵揚(yáng)送方式輸送螺旋溜槽精選尾礦,一年所需電耗近5萬(wàn)元。新螺旋溜槽精選尾礦采用自流方式既節(jié)約了材備料,又改善工作環(huán)境,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。新螺旋溜槽處理能力更大,大大縮短黑白鎢浮選的開車時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。
2、新的螺旋溜槽自2013年7月15日順利投產(chǎn),顯著地提高了資源利用率,經(jīng)濟(jì)效益更加顯著。根據(jù)2014年1-6月黑鎢中礦銷售平均價(jià)格為10.72萬(wàn)元/t計(jì)算,2013年8-12月,新增加產(chǎn)值223.5906萬(wàn)元;2014年1-6月,新增加產(chǎn)值144.2548萬(wàn)元。新螺旋溜槽投入使用生產(chǎn)一年即可新增產(chǎn)值400多萬(wàn)元,效益非常可觀。
新螺旋溜槽具有脫泥效果好、精礦品位高和減少浮選藥劑的優(yōu)點(diǎn)。該鎢業(yè)廠家作為安裝使用螺旋溜槽的企業(yè),其成功應(yīng)用既解決了技術(shù)難題,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和發(fā)展,同時(shí)為我國(guó)鎢礦山細(xì)泥處理提供了一條發(fā)展途徑。